節(jié)電改造前,鍋爐正常工況下引風(fēng)機(jī)檔板的均勻開度在70-80%左右,二次風(fēng)機(jī)在35-45%左右。采用落后的檔板調(diào)理控制方式,用電量高居高不下,影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量。本次節(jié)電改造于2012年10月裝置調(diào)試終了,經(jīng)過一段時間的運(yùn)轉(zhuǎn)測試,以3#鍋爐引風(fēng)機(jī)為例,原工頻電流由均勻49.5A降落到變頻后的36-39A,功率因數(shù)由0.8左右進(jìn)步到0.95左右。從12臺改造后的風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況看,完整可以滿足鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)工藝的請求(主要是風(fēng)壓、風(fēng)量、加減風(fēng)的速率等)。運(yùn)轉(zhuǎn)后一年的電表數(shù)據(jù)標(biāo)明,經(jīng)過變頻改造后12臺風(fēng)機(jī)合計節(jié)電量為280萬KWh,比擋板調(diào)理控制方式節(jié)能率到達(dá)23%,節(jié)能效果非常顯著。并且電機(jī)在啟動、運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)理、控制操作等方面都得到極大的改善。
(1)采用變頻調(diào)速控制后,根絕“大馬拉小車”現(xiàn)象,既進(jìn)步了電機(jī)效率,又滿足了消費(fèi)工藝請求;
(2)采用變頻調(diào)速控制后,由于變頻技術(shù)安裝內(nèi)的直流電抗器能很好的改善功率因數(shù),功率因數(shù)由0.8左右進(jìn)步到0.95以上,進(jìn)步了有功功率,減少了設(shè)備和線路無功損耗;
(3)完成了電機(jī)的軟啟動,防止了對電網(wǎng)的沖擊,進(jìn)步了系統(tǒng)的牢靠性,延長了設(shè)備的運(yùn)用壽命;
(4)減少風(fēng)機(jī)葉片和軸承的磨損,延長大修周期、儉省維修費(fèi)用。風(fēng)機(jī)、管網(wǎng)振動大幅減小,降低了噪聲對環(huán)境的影響;
(5)變頻器的過載、過壓、過流、欠壓、電源缺相等自動維護(hù)功用,使系統(tǒng)的平安牢靠性大大進(jìn)步;
(6)由于變頻用具有工頻/變頻自動切換功用,變頻器發(fā)作重毛病時可在2-3秒內(nèi)切換到工頻運(yùn)轉(zhuǎn),且在變頻調(diào)速控制系統(tǒng)檢修維護(hù)或毛病時,工頻控制系統(tǒng)照樣能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn),滿足風(fēng)機(jī)系統(tǒng)對電機(jī)高牢靠性運(yùn)轉(zhuǎn)的請求;
(7)完成了高壓變頻安裝與主控室DCS系統(tǒng)銜接,DCS系統(tǒng)可以滿足實(shí)時性的請求,經(jīng)過電廠運(yùn)轉(zhuǎn)的邏輯完成對
變頻器的控制,對各種數(shù)據(jù)的剖析和判別,這也是電廠進(jìn)步效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。