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變頻器助力礦用空壓機節(jié)能43.2萬kW
發(fā)布時間:2020-9-30 15:31:00   來源:杭州三科變頻技術有限公司   人氣值:

一、技術改造思路


采用先進技術解決空壓機組運行中存在的問題已成為當務之急。改革的具體思路如下:

1、在完善空氣壓縮機組電控的基礎上,實現(xiàn)空壓機房車間無人值守,安全管理上做到“無人則安、少人則安”。


2、將空壓機的人工操作改為計算機操作。


3、一臺變頻器切換后可驅(qū)動四臺空氣壓縮機,節(jié)省投資。


4、’采用集中控制和變頻控制技術,可以消除空壓機空載運行時間,減少空壓機啟動次數(shù),從而節(jié)約能源,減少對設備的影響。


5、利用變頻技術實現(xiàn)壓力穩(wěn)定、恒壓供風,達到節(jié)約電能的目的。


6、螺桿空壓機組聯(lián)鎖控制系統(tǒng)是利用目前成功的電氣控制技術,實現(xiàn)空壓機組的集中控制;每個空氣壓縮機的運行參數(shù)24h實時在線監(jiān)測,實現(xiàn)空壓機異常即報警。


二、科技創(chuàng)新實施方案。


空壓機單元控制系統(tǒng),包括工業(yè)控制系統(tǒng)(上位機)、微機控制系統(tǒng)(置控制柜)、壓力、溫度傳感器、高壓變頻器控制系統(tǒng)、高壓開關系統(tǒng)等。


1、新建的集中控制系統(tǒng),通過在空壓機房安裝集中控制柜、監(jiān)視操作用工控計算機(上位機)。主要完成空壓機組遠程參數(shù)的監(jiān)控、控制、運行參數(shù)設置和實時曲線、歷史報表查詢及其他數(shù)據(jù)的處理等功能。


選用ACS4000型集控柜:由電源開關及熔斷器、觸摸顯示屏、PLC控制器、輸出繼電器、24V直流電源、通訊轉(zhuǎn)換模塊、指示及報警裝置等組成。高壓變頻器、高壓啟動柜、空氣壓縮機與集控柜通訊模塊通過通訊電纜進行通訊,將空壓機運行、變頻器運行參數(shù)、高壓啟動柜電壓、電流、儲氣罐溫度傳輸?shù)郊毓襁M行數(shù)據(jù)處理、顯示。根據(jù)運算數(shù)據(jù)控制空壓機與變頻器運行。運行狀況及各種參數(shù)、數(shù)據(jù)在上位機上顯示。


2、在主供氣管道上安裝壓力變送器。主要是檢測供風出口壓力并把壓力信號傳輸給集控柜PLC,PLC運作后,依據(jù)進氣支管工作壓力和空氣壓縮機運作情況智能控制系統(tǒng)軟啟動器的運作頻率,從而達到根據(jù)設定壓力范圍來控制空壓機的運行狀態(tài)的目的。


3、增設高壓變頻器,控制空壓機在需要的工況下運行。


4、增設高壓切換柜內(nèi)裝4臺高壓真空接觸器,與空氣壓縮機高壓啟動柜一一對應,并相互閉鎖,達到有選擇性地控制空壓機在變頻狀態(tài)下運行的目的。


5、空壓機組控制。


a、每臺空壓機啟動、停止、變頻狀態(tài)下運行均由PLC控制,PLC內(nèi)設空壓機運行程序。


b、工作方式設定為5種:就地啟動/停止、遠程啟動/停止、緊急停機、聯(lián)機控制、單臺控制。


c、風壓設定:5.5~6.2kg/cm2;空壓機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍:電機額定轉(zhuǎn)速的60%~100%。


6、空壓機啟動停止全部由PLC程序控制??諌簷C運行規(guī)定,連續(xù)運行不得超過72h,按照空壓機編號設定主機1、主機2、主機3、主機4,程序控制每72h更換一次主機,輔機每24h更換一次。主機、輔機分別在工頻、變頻狀態(tài)下運行。變頻頻率達到50Hz、10min內(nèi)風壓達不到設定值,該臺空壓機自動轉(zhuǎn)為工頻運行,同時啟動第3臺空壓機變頻運行,以控制風壓穩(wěn)定??諌簷C變頻方式運行頻率30Hz及以下達10min以上時,該臺空壓機自動停止運行,同時原輔機或主機自動轉(zhuǎn)為變頻方式運行。


三、技術要點和創(chuàng)新要點。


1、工頻、變頻狀態(tài)下空壓機運行曲線的智能擬合。


2、ACS400集控系統(tǒng)、高壓變頻的配合控制。


3、變頻方式與工頻方式轉(zhuǎn)換控制。


4、主機、輔機按時切換控制。


四、經(jīng)濟效益、社會效益分析


2011年1月系統(tǒng)改造完成并投入工業(yè)性運行,實現(xiàn)了多臺空壓機組聯(lián)動控制,運行狀況良好。


1、節(jié)能降耗效果顯著:通過實際測定,技術改造后比原運行方式節(jié)能13%~15%,年節(jié)電耗43.2萬kW?h,約21.6萬元,節(jié)能效果明顯。


2、實現(xiàn)了大型設備車間真正無人值守。機組自動24h穩(wěn)定高效運行,減少操作人員9人,年可節(jié)約人工費用54萬元。


3、穩(wěn)定的壓力輸出,減少了對生產(chǎn)的影響,為礦井安全生產(chǎn)奠定基礎。


4、維護量小,運行效率高。集控系統(tǒng)及變頻的投入運行減少了空壓機配件的磨損,延長了電機及空壓機的使用壽命,年可維修及配件費用可減少10余萬元。


5、實時設備運行狀況,便于人員觀察和及時掌握,發(fā)生異常及時處理,避免機械事故的發(fā)生。(6)采用變頻控制,實測減少噪聲15dB,減少噪聲污染。


五、結語


通過在礦井空壓機變頻器的控制中成功應用高壓變頻技術,實現(xiàn)了空壓機組的自動控制,并與礦井恒壓供風相結合,減少了崗位用工,提高了設備運行效率,年節(jié)電43.2萬 kW· h,節(jié)能效果顯著,降低了空壓機噪音15 dB,具有顯著的經(jīng)濟、社會效益和推廣應用價值。

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